淺議PVC工廠中三通閥的改造
文章結(jié)合韓華化學(xué)(寧波)有限公司的PVC反應(yīng)釜的三通閥在生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的密封閥座被磨損或切斷而導(dǎo)致的內(nèi)漏等問題,分析4個階段產(chǎn)生設(shè)備故障的原因,提出實(shí)施技術(shù)改造的相關(guān)措施,并取得很好的效果。
一、PVC反應(yīng)釜三通E閥的問題簡述
韓華(寧波)PVC工廠的PVC反應(yīng)釜三通E閥自從2010年11月投用以來一直故障不斷,主要的現(xiàn)象是密封閥座被磨損或切斷而導(dǎo)致的內(nèi)漏。在這期間,隨著問題的不斷增多,工廠多次邀請廠家包括真空技術(shù)網(wǎng)(http://www.lalazzu.cn/)的專家到現(xiàn)場共同討論解決方案,由最初的全部重新加工閥座,到后來改變閥門結(jié)構(gòu)(浮動球形式改為固定球形式),再到后來更改密封閥座的固定方式及更換閥座材質(zhì)(密封閥座周圍加金屬抱箍、閥座改成PPL材質(zhì)),最終在這基礎(chǔ)上又在金屬壓蓋的閥座上增加限位設(shè)計。這次三通E閥的改進(jìn)前后經(jīng)歷了約一年的時間,當(dāng)然也離不開部分工藝的改良配合。
二、原因推測及解決方案
1、第一階段:加工及更換RTFE閥座
(1)現(xiàn)象:從2010年11月~12月剛開車期間,工藝不斷反映在反應(yīng)釜底部的三通E閥有內(nèi)漏現(xiàn)象,我們通過壓力變送器觀察8個反應(yīng)釜的三通E閥基本存在內(nèi)漏的現(xiàn)象。
圖1 拆下的閥座
(2)原因推測:解體檢查內(nèi)漏的三通E閥,發(fā)現(xiàn)解體的閥座基本完好,除了部分閥座有些鐵銹殘留,沒有損壞現(xiàn)象(圖1),但再組裝上去之后,測試發(fā)現(xiàn)還是內(nèi)漏,而且呈現(xiàn)一條水柱噴射而出。技術(shù)人員初步認(rèn)為除了工藝剛試車有鐵銹殘留的原因外,主要是密封閥座的質(zhì)量問題。
(3)解決方案:因時間緊迫,一方面要求Univals廠家再提供RTFE密封閥座,同時對所有泄漏的三通E閥拆下送當(dāng)?shù)鼐S修廠家加工閥座。
2、第二階段:浮動球形式改為固定球的形式
(1)現(xiàn)象:2010年11月份剛換上去的閥座,經(jīng)過一個月不到時間又陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)了內(nèi)漏現(xiàn)象。
(2)原因推測:經(jīng)過解體檢查內(nèi)漏的三通E閥,發(fā)現(xiàn)解體的閥座基本完好,沒有損壞現(xiàn)象,而再組裝上去之后,測試發(fā)現(xiàn)還是內(nèi)漏。但新加工的閥座剛裝上去不會出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,使用一段時間后會出現(xiàn)內(nèi)漏。通過查閱相關(guān)資料及數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)這些三通E閥的數(shù)據(jù)表上是固定球的形式,但實(shí)際使用的是浮動球形式。相關(guān)的規(guī)范及廠家一般規(guī)定“6”以上的球閥應(yīng)該使用固定球的形式,浮動球易磨損而導(dǎo)致泄漏。
(3)解決方案:針對Univals廠家的這個缺陷,工廠要求立即對現(xiàn)場安裝的8只三通E閥進(jìn)行更換或改造。因考慮時間緊迫及廠商的難處,同意廠商現(xiàn)場改造浮動球?yàn)楣潭ㄇ虻姆桨浮?/p>
3、第三階段:在密封閥座周圍加金屬壓蓋及更換密封閥座材料(RTFE到E-TEFLON、PPL)
(1)現(xiàn)象:從2011年2月初,三通E閥開始從浮動球形式改造成固定球的形式后,效果大為改善。但從3月份開始,又陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)內(nèi)漏及閥門卡住的現(xiàn)象。
(2)原因推測:經(jīng)過解體檢查內(nèi)漏的三通E閥,發(fā)現(xiàn)解體的閥座出口側(cè)有損壞,而且?guī)缀醭鰡栴}的都是三通閥的出口側(cè),閥座有些被磨損或切割狀。更換新的閥座后,約過2周的時間又會出現(xiàn)類似的現(xiàn)象。我們仔細(xì)觀察了損壞的閥座,推測主要原因是出口側(cè)接觸PVC漿料介質(zhì),溫度較高,時間一長會導(dǎo)致閥座軟化。如果被軟化的閥座又沒有相對的固定,則閥座的一邊容易翹起從而導(dǎo)致被球體磨損或切割。
(3)解決方案:針對以上推測的原因,工廠協(xié)同Univals廠商同時采用以下3種方案:在密封閥座周圍加金屬壓蓋(圖2),這樣即使密封閥座有些軟化也不會使閥座翹起;同時準(zhǔn)備三種密封閥座材料(RTFE、E-TEFLON、PPL),最終選擇測試效果最好的PPL材料為使用的密封閥座。與工藝人員協(xié)商,能否適當(dāng)降低介質(zhì)的溫度(后來實(shí)際熱水的問題由140℃降低到120℃)。
圖2 金屬壓蓋閥座設(shè)計圖
4、第四階段:在金屬壓蓋的閥座上增加限位設(shè)計
(1)現(xiàn)象:經(jīng)過第三階段的在密封閥座周圍加金屬壓蓋及工藝適當(dāng)降溫的共同舉措下,運(yùn)行了近3個月幾乎沒有發(fā)生類似的內(nèi)漏故障。但是從2011年6月底開始,又有2只閥門相繼發(fā)生內(nèi)漏故障,而且打開困難,有卡住的現(xiàn)象。
(2)原因推測:經(jīng)過解體這2只內(nèi)漏的三通E閥(圖3),發(fā)現(xiàn)解體的閥座出口側(cè)又有損壞,而且損壞得很嚴(yán)重,閥座已經(jīng)蹦出金屬壓蓋,球體碰到閥體,球體及閥體都產(chǎn)生較嚴(yán)重的磨損。經(jīng)過仔細(xì)分析,認(rèn)為主要的原因是在高溫介質(zhì)下的閥座總會有些軟化,軟化的閥座經(jīng)過球體的多次摩擦?xí)䦟㈤y座從金屬壓蓋中帶出,使球體與閥體直接接觸,由于都是金屬,會導(dǎo)致球體及閥體都受損。
(3)解決方案:根據(jù)現(xiàn)場發(fā)生的情況,在制作三通閥大側(cè)蓋的過程中增加密封軟閥座的限位設(shè)計(圖4),目的是防止閥座支撐環(huán)在軟閥座破損情況下彈出,拉傷閥球。這樣的限位增加后主要有以下3個作用:即使時間長了使閥座磨損,閥座不會蹦出金屬壓蓋,保護(hù)了球體;因限位用螺栓固定,更換閥座只需拆卸螺栓,方便了閥座的更換;因閥座的固定,可大大延長閥座的使用壽命。
圖3 閥座蹦出后球體與閥體摩擦受損圖
圖4 閥座增加限位實(shí)體圖
三、改善結(jié)論
反應(yīng)釜三通E閥經(jīng)過以上4個階段近一年的改善,效果是有目共睹的。從去年剛試車時的頻繁拆裝,大量加工更換閥座,到現(xiàn)在生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)該來說這次的改善是非常成功的。