高爐煤氣放散閥煤氣泄漏原因分析及處理

2013-09-12 李華 寶鋼股份上海梅山鋼鐵公司

  為了確保高爐煤氣放散閥安全、穩(wěn)定、環(huán)保運行,對其使用狀況進行深入分析,找出煤氣泄漏的原因,并且提出切實可行的處理對策,避免泄漏現(xiàn)象的發(fā)生,消除潛在設備隱患,同時提高企業(yè)經(jīng)濟效益,具有同類企業(yè)參考的價值。

1、前言

  根據(jù)煉鐵生產(chǎn)工藝及安全的需要,高爐每次開停爐、檢修狀態(tài)、事故休風狀態(tài)及正常布料均壓時,都需要對含塵煤氣進行放散,煤氣放散需要通過煤氣放散閥來完成。由于煤氣尚未經(jīng)過除塵處理,其灰塵粒徑較大而且堅硬,致使放散閥經(jīng)常被吹損。在對國內(nèi)多座高爐煤氣放散閥跟蹤統(tǒng)計,高爐的煤氣放散閥平均使用壽命不超過6個月,壽命最短的甚至只有幾天時間。因此,尋找各項有效方法分析煤氣泄漏的原因,及進行有效地處理,成為高爐設備維護人員的緊迫任務。

2、高爐煤氣放散閥結(jié)構及工作原理

  由于外開式垂直放散閥門結(jié)構設計合理,避免了煤氣流的沖刷,可以達到延長其使用壽命的目的,因此在國內(nèi)大型高爐中使用比較廣泛。此種結(jié)構的高爐煤氣放散閥閥門由閥蓋,閥體,擺動桶和連桿等機構組成(見圖1),結(jié)構比較簡單,操作方便靈活。閥蓋、閥體和擺動桶為鑄鋼件,連桿則由優(yōu)質(zhì)低碳鋼制成。擺動桶內(nèi)疊加安裝若干片蝶簧,通過調(diào)節(jié)頂端螺母來控制彈簧壓縮量,從而達到控制閥門壓力的目的。閥蓋和閥體的密封面堆焊合金材料及硬質(zhì)合金層,有利于耐高溫及耐磨。閥門密封面采用錐形球面線接觸形式,以提高其密封性能及使用壽命。

高爐煤氣放散閥

圖1 高爐煤氣放散閥

1-液壓油缸;2-油缸座;3-擺臂裝配;4-碟簧;5-擺動筒裝配;6-閥蓋調(diào)整螺母;7-碟簧;8-軸承;9-調(diào)節(jié)螺栓;10-O形密封圈;11-閥蓋裝配;12-橡膠密封圈;13-閥座裝配;14-閥體

  閥門的正常開啟與關閉是靠液壓油缸實現(xiàn)的,油缸工作時帶動曲柄轉(zhuǎn)動,彈簧倉轉(zhuǎn)動又帶動連桿和轉(zhuǎn)臂轉(zhuǎn)動,使閥門開啟。由于采用了鉸鏈五連桿機構,從而保證了閥門的運動軌跡。閥門安全放散時油缸并不動作而是由爐內(nèi)壓力升高到大于閥門密封比壓時,閥板帶動轉(zhuǎn)臂壓縮彈簧倉的彈簧,使閥蓋微量開啟,從而達到放散減壓的目的。

3、高爐煤氣放散閥煤氣泄漏原因分析

  3.1、閥蓋和閥座圓周方向接觸不同步

  高爐每次開停爐、檢修狀態(tài)、事故休風狀態(tài)及正常布料均壓要開啟煤氣放散閥時,由于煤氣垂直向上放散,一些灰塵顆粒不可避免地落在水平布置的閥座上,致使閥座表面積灰。在關閉放散閥時,閥蓋邊緣距連桿(圖1)中心的半徑距離不同,導致的閥蓋、閥座圓周方向不能同時接觸,距連桿中心距離小的點較早接觸,使得閥蓋在關閉的過程中存在的不同步,造成閥蓋與閥座配合不緊密。較早接觸的部位閥蓋與閥座之間容易夾住灰塵顆粒,受灰塵顆粒的支撐,造成配合不嚴,半徑距離較小的一面較早吹損,導致高爐煤氣放散閥煤氣泄漏。同時,接觸較遲的一面放散面積減小,夾帶灰塵顆粒的煤氣流速加快,沖擊力變大,過多地受到?jīng)_擊而吹損,導致高爐煤氣放散閥泄漏。

  3.2、高爐工藝部分不合理

  高爐爐頂煤氣放散閥的作用是在高爐開停爐、檢修狀態(tài)、事故休風狀態(tài)及正常布料均壓時使用,將爐內(nèi)壓力泄壓,為保證高爐放散狀態(tài)的安全性,每次放散時要將大量的蒸汽充入到高爐中,用大量的蒸汽將爐內(nèi)的煤氣通過煤氣放散閥進行放散。此時,由于高爐爐頂煤氣放散閥溫度較高,在帶有大量蒸汽并帶有灰塵的煤氣通過放散閥時,煤氣中的灰塵就會積聚在放散閥閥座的位置,并在較高的溫度下灰塵硬化,越積越多越大,造成閥座密封面凸凹不平,致使放散閥關閉過程中,閥蓋與閥座之間的配合面出現(xiàn)問題,由于堅硬灰塵的存在,使得密封面不能有效的密封,造成密封不嚴,造成高爐煤氣放散閥泄漏。

  3.3、閥蓋密封結(jié)構不合理

閥蓋正常工作時位置示意圖

圖2 閥蓋正常工作時位置示意圖

1-軸承;2-碟簧;3-閥蓋調(diào)節(jié)螺母;4-閥蓋裝配;5-O型密封圈;6-硬密封;7-橡膠密封;8-閥座

  閥蓋設計時采用雙重密封,即閥蓋與閥座接觸面有軟密封和硬密封,雖然設計理念比較理想,但是不適合現(xiàn)場實際工作環(huán)境。正常密封見圖2所示。放散閥的軟密封安裝在閥座外側(cè),為硅橡膠密封圈,更換方便,然而,硬密封是在閥蓋與閥座接觸面上堆焊硬質(zhì)合金,密封面為球面與錐面接觸,閥門關閉時由于對中性差,使得閥蓋與閥座內(nèi)圈的硬密封一邊過早的接觸,另一邊不能有效的接觸,這時閥蓋處于“張嘴”狀態(tài),使得閥蓋與閥座不能有效密封,造成泄漏,見圖3。

閥蓋非正常工作時位置示意圖

圖3 閥蓋非正常工作時位置示意圖

1-軸承;2-碟簧;3-閥蓋調(diào)節(jié)螺母;4-閥蓋裝配;5-O形密封圈;6-硬密封;7-橡膠密封;8-閥座

4、高爐煤氣放散閥煤氣泄漏處理對策

  4.1、合理準確調(diào)整閥蓋位置

  從閥蓋結(jié)構上分析,只要合理準確調(diào)整閥蓋的位置,保證閥蓋在關閉的過程中不發(fā)生偏心現(xiàn)象,使得閥蓋與閥座能夠良好的密封,就能解決此類泄漏。首先,由于放散閥門密封方式對閥蓋的對中性要求較高,若出現(xiàn)變形現(xiàn)象則閥蓋不能有良好的對中性,造成放散閥泄漏,因此增加三只型號為M20×60的調(diào)節(jié)螺栓,將螺栓強度增加一個等級。其次,制作安裝三個擋塊,三個擋塊的安裝焊接位置基本上和調(diào)節(jié)螺栓位置一致分布,擋塊的側(cè)面與閥蓋凸臺的距離選擇合適,現(xiàn)場距離調(diào)整為5mm,避免在閥蓋關閉過程中出現(xiàn)閥蓋偏心現(xiàn)象發(fā)生。

  4.2、合理調(diào)整高爐生產(chǎn)工藝

  在高爐每次開停爐、檢修狀態(tài)、事故休風狀態(tài)及正常布料均壓時,需開啟放散閥之前,高爐爐內(nèi)及爐頂需要通蒸汽,用大量的蒸汽將爐內(nèi)的煤氣排放,致使煤氣泄漏。為了解決工藝不合理問題,改變置換氣體的介質(zhì),從安全性、經(jīng)濟性、穩(wěn)定性方面綜合分析,選用氮氣為置換蒸汽的氣體介質(zhì)。用氮氣將爐內(nèi)煤氣放散,效果相當明顯,既使得放散閥等各管道清潔干凈,且能解決高爐爐頂煤氣放散閥積灰泄漏問題。

  4.3、放散閥密封結(jié)構改進

  高爐正常生產(chǎn)時爐內(nèi)正常壓力在0.24MPa左右,外圈的硅橡膠軟密封已足以滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要,因此,將內(nèi)圈堆焊硬質(zhì)合金在車床車20mm,車床車削方向為閥蓋密封軸向,將內(nèi)圈堆焊硬質(zhì)合金密封車削后如圖4所示。改造完成后,閥蓋關閉時閥蓋的受力部位發(fā)生了改變,閥蓋的受力部位由原來的兩部分即硬密封和軟密封,變?yōu)楝F(xiàn)在的軟密封部位單一受力。一方面由于硬密封部位往閥蓋軸向方向車削了20mm,使得硬質(zhì)合金密封與閥座沒有接觸,避免了閥蓋在關閉時出現(xiàn)偏心不對中現(xiàn)象的發(fā)生。另一方面,閥蓋施力部位發(fā)生改變后,由于閥蓋上所有的壓力均施壓在硅橡膠密封上,使得硅橡膠密封的壓縮量變大,為避免硅橡膠密封的過度變形造成的閥蓋的不對中現(xiàn)象發(fā)生,在安裝硅橡膠密封的底部位置安裝10mm紙板,在閥蓋施力時,10mm紙板的作用即可將上述問題解決,又使得放散閥密封良好。經(jīng)過上述的改造,大大提高了閥蓋的密封性能,避免了放散閥泄漏。

改造后閥蓋示意圖

圖4 改造后閥蓋示意圖

1-閥蓋裝配;2-橡膠密封;3-閥座裝配

5、結(jié)束語

  高爐煤氣放散閥是高爐生產(chǎn)時的關鍵設備,放散煤氣泄漏會給高爐生產(chǎn)造成影響,筆者分析出泄漏的幾大原因,并且提出了切實可行的解決方案,確保了高爐煤氣放散閥運行安全、環(huán)保,增加了經(jīng)濟效益,具有一定的前瞻性,具有在同類企業(yè)推廣的價值。