核級小口徑升降式止回閥流量系數(shù)測試與結(jié)構(gòu)改進
介紹了核電廠核級升降式止回閥的結(jié)構(gòu),分析了導(dǎo)致CV 值偏小和不穩(wěn)定的原因。對閥門原有的結(jié)構(gòu)進行了改進,并對改進后的閥門進行了流量試驗驗證。
1、概述
在核電安全注入系統(tǒng)( RIS) 中,核級小口徑升降式止回閥( 以下簡稱止回閥) 是一種使用較為廣泛的閥門,用來防止介質(zhì)倒流。在核電廠供貨的止回閥中有部分出現(xiàn)了CV值嚴(yán)重偏低的問題,并伴隨振動和噪聲的異,F(xiàn)象,解體檢查發(fā)現(xiàn)閥門存在閥瓣未能完全開啟甚至卡塞的現(xiàn)象。止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣的閥門。閥門的CV值是衡量閥門流通能力的指標(biāo),CV值越大說明流體流過閥門時的壓力損失越小。因閥門CV值偏低,能導(dǎo)致系統(tǒng)流動阻力大,影響泵的性能,使系統(tǒng)再循環(huán)流量不能滿足核電廠系統(tǒng)要求,需要對其結(jié)構(gòu)進行分析和改進。
2、分析
2.1、動作特性
止回閥一般是由閥體、閥蓋和閥瓣等組成。閥座密封面是由閥體堆焊硬質(zhì)合金后加工而成,閥瓣密封面采用錐型環(huán)面密封,由本體堆焊硬質(zhì)合金加工而成。閥瓣以閥體中腔孔作為導(dǎo)向,沿著中心線上下滑動。當(dāng)介質(zhì)順流時,閥瓣靠介質(zhì)推力開啟。當(dāng)介質(zhì)反方向流動時,由介質(zhì)壓力和閥瓣的自重使閥瓣作用于閥座上,阻止介質(zhì)出現(xiàn)逆流現(xiàn)象( 圖1) 。
(a) 閥瓣由閥體導(dǎo)向(b) 閥瓣由閥蓋導(dǎo)向
圖1 升降式止回閥
2.2、流量試驗
對核電廠現(xiàn)場使用的DN50-Class1500止回閥(圖1a)按流量試驗標(biāo)準(zhǔn)JB/T5296-1991的要求進行了流量系數(shù)CV值試驗得出一組數(shù)據(jù)(表1)。
流量系數(shù)CV值為
式中 Q———單位時間內(nèi)流經(jīng)閥門的介質(zhì)體積,m3/h
△p———測量裝置測得的總壓差,kPa
ρ———流體密度(ρ=1),kg/cm3
表1 止回閥流量系數(shù)試驗數(shù)據(jù)(DN50-Class1500)
經(jīng)過流量試驗表明,閥門的平均流量系數(shù)CV值與系統(tǒng)運行要求的數(shù)據(jù)比較有很大的差距。閥門流量試驗后,解體發(fā)現(xiàn)閥瓣有卡塞現(xiàn)象,修復(fù)后重新試驗其結(jié)果仍然達不到要求,需對其結(jié)構(gòu)進行分析和改進。
2.3、結(jié)構(gòu)性能
(1)閥瓣深入閥蓋尺寸偏小
根據(jù)實測,閥瓣在關(guān)閉狀態(tài)時深入閥蓋實際有效尺寸為5mm,極易導(dǎo)致閥瓣深入閥蓋的尺寸不足,在體、蓋內(nèi)孔尺寸控制不嚴(yán)格的情況下,可能導(dǎo)致閥瓣運動出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象(圖1a)。
(2)閥體中腔導(dǎo)向長度不足
閥瓣導(dǎo)向直徑D=60mm,導(dǎo)向長度L=47mm,L/D=0.78,與一般經(jīng)驗值L/D=1.2的要求相差很大。同時,由于閥門出口流道位于中腔導(dǎo)向面,對導(dǎo)向產(chǎn)生不利影響,所以這種導(dǎo)向設(shè)計不合理。
(3)閥體、閥瓣和閥蓋運動副配合間隙不合理
閥門解體后測量的閥體中腔、閥瓣直徑D與其對應(yīng)的CV值數(shù)據(jù)見表2。為進一步驗證配合間隙和CV值的關(guān)系,用DN50-Class150(其結(jié)構(gòu)與圖1a同)止回閥進行流量系數(shù)試驗,其數(shù)據(jù)見表3。
表2 DN50-Class1500止回閥解體測量的D值與其對應(yīng)的CV值
表3 DN50-Class150止回閥測量的D值與其對應(yīng)CV值
(4)閥門內(nèi)表面粗糙度Ra值的影響
介質(zhì)在閥門內(nèi)部流動與閥門內(nèi)腔產(chǎn)生摩擦,產(chǎn)生流動阻力和能量損失,閥門內(nèi)腔越粗糙,介質(zhì)的流量系數(shù)CV值越低。
通過由表2、表3及圖2、圖3流場分析,可以看出閥瓣在全開狀態(tài)下閥體與閥瓣接觸長度約為導(dǎo)向長度的1/2。閥門流道孔中的箭頭代表介質(zhì)的流速和流向(圖2),介質(zhì)在閥瓣下面有一個紊流區(qū)域,當(dāng)閥體與閥瓣的配合間隙大時,閥體不能很好的約束閥瓣,閥瓣會隨著介質(zhì)轉(zhuǎn)動和擺動,增大了閥門紊流區(qū)域,所以閥門壓力損失增大。反之,配合間隙小時,閥體對閥瓣有較好的控制,閥瓣隨介質(zhì)的轉(zhuǎn)動和擺動的程度降低,減小對介質(zhì)流動的影響(圖3)。通過分析和試驗證明,閥瓣與閥體的配合間隙減小,CV值增大。
圖2 改進前閥體中腔孔導(dǎo)向止回閥的流場分析
圖3 改進后閥蓋導(dǎo)向止回閥的流場分析
3、改進
針對上述分析的幾個方面的原因,對止回閥的結(jié)構(gòu)進行了改進( 圖1b) 。
(1) 擴大閥體中腔
閥瓣以閥蓋內(nèi)孔作為導(dǎo)向面,該結(jié)構(gòu)減輕了閥瓣自重,使閥瓣導(dǎo)向長度L 與閥蓋導(dǎo)向孔直徑D'的比值L /D'在1. 2 ~ 1. 5 之間。減小閥瓣開啟高度,閥瓣在完全開啟狀態(tài)下中腔的環(huán)形面積均大于流道截面積,降低介質(zhì)在閥體中的流動損失。閥門結(jié)構(gòu)改進前后的數(shù)據(jù)對比見表4。
表4 DN50 - Class1 500 止回閥改進前后的數(shù)據(jù)對比
(2) 控制閥瓣導(dǎo)向配合間隙在滿足溫度變化要求的前提下,盡量減小配合間隙以此提升CV值。
(3) 提高閥門內(nèi)腔光潔度閥門內(nèi)表面粗糙度Ra值控制在3. 2 ~ 6. 3μm之間,取其下限效果較好。
4、試驗
對結(jié)構(gòu)改進后的止回閥,重新進行了流量系數(shù)試驗得出下列一組數(shù)據(jù)( 表5) 。
表5 結(jié)構(gòu)改進后的DN50 - Class1 500止回閥流量系數(shù)試驗數(shù)據(jù)
5、結(jié)語
止回閥結(jié)構(gòu)改進后,其CV值試驗結(jié)果有了大幅提高。另外,應(yīng)控制閥蓋導(dǎo)向、閥蓋與閥瓣配合間隙及提高零件配合面的粗糙度和增加閥瓣與導(dǎo)向件之間配合面的同軸度、同柱度等形位公差控制要求,使其在滿足溫度變化要求的前提下,盡量減小配合間隙,以保證閥門CV值的穩(wěn)定。對止回閥流量系數(shù)測試數(shù)據(jù)分析的過程和結(jié)論,為閥門的設(shè)計、制造以及系列化和軟件模擬計算奠定了基礎(chǔ)。