高溫蝶閥閥軸連接鍵結(jié)構(gòu)改造

2013-06-18 袁亞 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院

  重油催化裂化裝置高溫蝶閥是煙氣輪機(jī)入口管線上控制高溫?zé)煔饬髁康闹匾O(shè)備,本文對高溫蝶閥存在的問題進(jìn)行了分析,并通過對高溫蝶閥轉(zhuǎn)軸與閥板的連接鍵進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,解決了高溫蝶閥因閥板變形而導(dǎo)致的密封失效問題,節(jié)約了檢修時(shí)間及費(fèi)用。

1、高溫蝶閥的作用

  重油催化裂化裝置采用四機(jī)組配置,由電機(jī)/發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)和煙氣輪機(jī)組成。煙氣輪機(jī)利用再生高溫?zé)煔庾鳛楣ぷ鹘橘|(zhì)做功,將能量傳遞給軸流風(fēng)機(jī),多余的功用來發(fā)電,反之當(dāng)功率不夠時(shí),則由同步電機(jī)補(bǔ)充。生產(chǎn)中四機(jī)組是根據(jù)反應(yīng)-再生系統(tǒng)的需要適時(shí)改變供風(fēng)量,在風(fēng)量改變后,如果沒有對煙氣輪機(jī)入口高溫蝶閥的開度作出相應(yīng)的調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致大量煙氣從雙動(dòng)滑閥通過,從而造成發(fā)電量偏低,煙氣輪機(jī)功率損失過大。

  高溫蝶閥用于催化裂化能量回收裝置,煙氣輪機(jī)之前做為控制再生器的壓力及通過煙氣輪機(jī)煙氣流量的調(diào)節(jié)閥,是用來調(diào)節(jié)煙氣輪機(jī)入口管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,它是為催化裂化能量回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,安裝在煙氣輪機(jī)的入口管線上通過它可以對能量回收機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制,并參與機(jī)組的自保,同時(shí)它和能量回收系統(tǒng)中的旁路閥共同對催化兩器差壓進(jìn)行控制。與一般調(diào)節(jié)蝶閥的不同點(diǎn)主要在于高溫蝶閥允許的泄漏量很低,設(shè)計(jì)上要求能夠達(dá)到0.5/1000,而一般調(diào)節(jié)閥的泄漏量為3~5%。另外,當(dāng)再生器發(fā)生二次燃燒或煙氣輪機(jī)發(fā)生故障(如軸承溫度過高,軸向位移過大等)時(shí),通過危急控制系統(tǒng),可緊急關(guān)閉蝶閥,避免事故的發(fā)生。

2、高溫蝶閥工作原理

  高溫蝶閥主要由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、閥軸、閥板、限位裝置、密封裝置、電液控制裝置組成。

  該高溫蝶閥的執(zhí)行是帶液壓站的液壓與手動(dòng)的兩用傳動(dòng)系統(tǒng),在高壓齒輪油泵的作用下,液壓油最終進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)油缸,作用于油缸內(nèi)部活塞,平衡單作用彈簧的推力,正常工作時(shí),彈簧力和油壓達(dá)到平衡狀態(tài)蝶閥就達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài)。當(dāng)?shù)y需要開啟或閉合時(shí),執(zhí)行機(jī)構(gòu)就將扭矩傳遞給閥軸,閥軸與閥板通過鍵連接,再將扭矩通過鍵的傳遞給閥板,這樣就達(dá)到了煙氣的調(diào)節(jié)目的。

3、問題及分析

  重油催化裂化裝置四機(jī)組高溫蝶閥在長時(shí)間運(yùn)行后表現(xiàn)出來的問題主要有:①閥體本身動(dòng)作不夠靈活,油泵壓力要達(dá)到比初始安裝設(shè)計(jì)壓力高很多才能動(dòng)作;②蝶閥儀表控制系統(tǒng)電磁閥伺服閥在控制中經(jīng)常出現(xiàn)電壓不夠的問題,從而使得信號(hào)與實(shí)際動(dòng)作不連貫;③儀表給關(guān)閉信號(hào)后,閥體關(guān)閉不嚴(yán),而且由于本身設(shè)計(jì)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)限位問題,手動(dòng)也無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求的閉合狀態(tài)。

  出現(xiàn)以上問題的原因可能有以下幾個(gè)方面:①該閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)完全關(guān)閉的狀態(tài)下,該閥閥板密封間隙上下應(yīng)均勻分布。但該閥采用水平安裝調(diào)節(jié)使用,閥體因剛度差所引起的變形主要來自于蝶閥受自身重力和閥板閥軸、傳動(dòng)裝置和附件重力作用產(chǎn)生變形,蝶閥水平安裝閥體變形后與管路相連接,其變形得不到恢復(fù)保持下來。閥體變形后,閥體通道呈橢圓形,導(dǎo)致閥體密封圈與閥板密封圈不能均勻的接觸。②該高溫蝶閥靠蝶板控制管路內(nèi)部的介質(zhì),在截?cái)鄷r(shí),蝶板受高溫介質(zhì)的壓力作用而產(chǎn)生變形,使蝶板的密封面與閥體密封面脫離,不能有效的起到密封效果。嚴(yán)重時(shí),使閥板的轉(zhuǎn)動(dòng)受到卡阻,閥門不能正常工作。③介質(zhì)高溫?zé)煔庵泻写罅看呋瘎┓蹓m、水蒸氣,均會(huì)產(chǎn)生積聚。高溫蝶閥在長期不動(dòng)作時(shí)也可能造成閥門阻塞卡位。④該閥因儀表伺服閥經(jīng)常出現(xiàn)供壓不夠,導(dǎo)致閥位調(diào)節(jié)系統(tǒng)無法控制閥板開關(guān)到位,使得閥體機(jī)械行程與信號(hào)的顯示不一致。

  通過以上分析得出,該閥閥板密封被破壞,從而導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)整失效,造成蝶閥密封失效關(guān)閉不嚴(yán)。重油催化裂化裝置煙氣輪機(jī)在出現(xiàn)故障的情況下,高溫蝶閥需要緊急關(guān)閉,以切斷高溫?zé)煔,煙氣輪機(jī)停車檢修,四機(jī)組中的其它三機(jī)組可以照常運(yùn)轉(zhuǎn),整個(gè)裝置可繼續(xù)運(yùn)行不影響裝置的正常生產(chǎn),所以必須解決高溫蝶閥的泄漏問題。

4、解決方案

  該高溫蝶閥儀表伺服閥供電不足的問題在跟換配件后就能正常使用。主要問題是檢修拆卸閥體后,發(fā)現(xiàn)液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)在行程最大時(shí),該閥閥板與密封面之間的還有60mm間隙。通過對閥體執(zhí)行機(jī)構(gòu)的解體分析,液壓缸的最大行程有限定且不能進(jìn)行更改,所以不能通過行程來調(diào)節(jié)閥板的最大運(yùn)轉(zhuǎn)角度以達(dá)到密封。經(jīng)過研究,設(shè)計(jì)出了新型結(jié)構(gòu)鍵來解決上述存在的較大間隙問題,并且經(jīng)過強(qiáng)度校核計(jì)算,新型結(jié)構(gòu)鍵能夠滿足機(jī)械強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求和工藝要求。

  閥軸的主要作用就是在工藝需求和儀表信號(hào)的控制下按照一定的角度進(jìn)行旋轉(zhuǎn),通過鍵的作用把扭矩傳遞給閥板以達(dá)到閥開度的要求。保持閥板對閥體的相對位置,閥軸要承受介質(zhì)的作用力和傳遞驅(qū)動(dòng)裝置對蝶板的傳動(dòng)力,保證閥門的調(diào)節(jié)控制或截?cái)喙δ。要改變鍵的結(jié)構(gòu)來補(bǔ)償閥板密封不到位的缺陷,必須先通確定鍵所需的補(bǔ)償位置(補(bǔ)償寬度)。如下:

高溫蝶閥閥軸連接鍵結(jié)構(gòu)改造

  由圖1可以看出,執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行至關(guān)閉位置時(shí),閥板和密封面之間還有60mm的間隙,已知閥板傳動(dòng)軸的軸徑為:d=Φ200mm;閥板直徑為:Φ=2600mm。

  根據(jù)三角形相似定律可以推算出圖2中偏鍵的尺寸:X=60×(100/1300)=4.6mm。

高溫蝶閥閥軸連接鍵結(jié)構(gòu)改造

  閥軸的作用是保持閥板對閥體的相對位置,而閥軸要承受介質(zhì)的作用力和傳遞裝置(即液壓系統(tǒng))對閥板的傳動(dòng)力,其中主要傳遞力來源于液壓系統(tǒng),在改造后,必須校核新型鍵是否能滿足當(dāng)前工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。選用45#鋼作為鍵的材料,加工鍵的結(jié)構(gòu)如圖3所示。

高溫蝶閥閥軸連接鍵結(jié)構(gòu)改造

 、俑邷氐y的技術(shù)參數(shù):

  最大傳動(dòng)扭矩:T=450kg·m=450×9.8N·m=4410N·m=4410000N·mm

  鍵料:45#鋼

 、阪I的參數(shù):

  軸的直徑:d=200mm

  鍵的寬度:b=28mm

  鍵的高度:h=16mm

  鍵的長度:L=168mm

  結(jié)構(gòu)改造后鍵的最小寬度為b1=b-x=28-4.6=23.4mm

  鍵的受力(式中:m傳遞的扭矩N·mm):

F=2m/d=2×4410000/200=44100N

 、奂羟袘(yīng)力和擠壓應(yīng)力的強(qiáng)度校核:

  選取45號(hào)鋼作為鍵的材料,因該鍵屬于輕微沖擊,可得:普通平鍵聯(lián)結(jié)鋼材料的許用擠壓應(yīng)力在輕微沖擊載荷下為[σp]=100~120,鋼材的抗剪設(shè)計(jì)強(qiáng)度為抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度的0.58,所以[τ]的范圍是58~69.6。

  普通平鍵連接的擠壓強(qiáng)度條件是:σp=4T/dhl≤[σp](式中l(wèi)為鍵的工作長度,即l=L-b=168-28=140mm)。所以σp=4T/dhl=4×4410000/200×16×140=39.38<[σp]。

  普通平鍵連接工作時(shí),鍵的側(cè)面受到擠壓,同時(shí)受到剪切作用。通常情況下,擠壓破壞是主要的失效形式,一般情況下只需要進(jìn)行擠壓強(qiáng)度效核。但因?yàn)樵撴I的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,所以我們也必須進(jìn)行平鍵的剪切強(qiáng)度效核:

  普通平鍵連接的剪切強(qiáng)度條件是:τ=Fs/A=F/b1l≤[τ]

τ=Fs/A=F/b1l=44100/23.4×140=13.46<[τ]

  結(jié)論:所選材料和改變結(jié)構(gòu)后的鍵強(qiáng)度足夠。

  經(jīng)過校核后,改造的鍵能滿足蝶閥傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。在傳遞扭矩的過程中不會(huì)因?yàn)檩d荷過大造成鍵工作狀態(tài)的破壞,可以應(yīng)用于該蝶閥的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)上。

5、日常維護(hù)

  為確保煙氣能量回收系統(tǒng)的可靠性,徹底消除設(shè)備故障,可以通過以下維護(hù)檢驗(yàn)來加強(qiáng)高溫蝶閥的日常管理。①高溫蝶閥系統(tǒng)壓力高,工作環(huán)境苛刻,比例伺服閥等精密部件的維護(hù)十分關(guān)鍵,最好利用檢修機(jī)會(huì)對油路的密封元進(jìn)行檢查更換,專業(yè)人員對油路進(jìn)行清洗,油泵檢修,濾芯更換,蓄能器進(jìn)行更換等。對控制卡件和電儀元件進(jìn)行檢測,確保正常使用。②因?yàn)楦邷氐y工作環(huán)境苛刻,所以要蝶閥要定期進(jìn)行活動(dòng)檢查,以不影響煙氣量為宜,開度最好掌握在85%-100%,可以防止閥體卡塞或發(fā)現(xiàn)蝶閥故障。③做好日常巡檢及檢修記錄,對于切換油泵、泄漏、更換配件、閥的開度調(diào)節(jié)等做好記錄,通過這些可以分析閥體在出現(xiàn)故障時(shí)的問題所在,能對癥下藥及時(shí)解決問題。④因?yàn)榈y工作溫度比較高、粉塵多,所以要做好轉(zhuǎn)動(dòng)部件的潤滑工作,確保因機(jī)械部件磨損造成閥體動(dòng)作失靈。

6、運(yùn)行效果

  通過轉(zhuǎn)軸連接鍵的改造,解決了高溫蝶閥因閥板變形而導(dǎo)致的密封失效問題,且在最大程度上節(jié)約了檢修時(shí)間和費(fèi)用。經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行,該高溫蝶閥工作平穩(wěn),運(yùn)行情況良好,其閥板的密封效果十分良好,滿足裝置正常運(yùn)行需求。