大口徑蝶閥內部流場計算及其改進
針對某閥門公司的DN3400蝶閥,采用計算流體動力學(CFD)的方法,對閥門過流區(qū)域內的流場和壓力場進行計算,得出所關注的既定形狀閥門的流量系數(shù)和壓力損失系數(shù),為工程設計提供依據(jù)。為實現(xiàn)流量系數(shù)和壓力損失系數(shù)的最大利益化,特對蝶板外形進行了修改,并對此修改的外形開展同樣的計算。閥門修改前后流場計算結果的比較,可為進一步的工程優(yōu)化設計提供有益的參考。
對于大型輸水工程中的蝶閥來說,其主要特點在于口徑大、流量大。為降低輸水過程中的能量損耗,提高輸水效率,必須設法降低蝶閥的壓力損失,提高流量系數(shù)。
1、計算模型
1.1、幾何建模
首先采用Solidworks軟件對蝶板進行了三維造型(見圖1)。蝶板底部直徑為3.4m。蝶板上部設計為拱形結構,拱形內部設計有若干格柵以提高水的過流面積。拱形兩側各有一個凸臺用于安裝蝶板的轉軸。
圖1 原型蝶板的三維造型
初步分析認為,拱形兩側的凸臺可能會引起流動的紊亂,因此將其改造成流線型,其三維造型見圖2。
圖2 改進型蝶板的三維造型
1.2、計算建模
計算模型采用三維N-S方程及標準k-ε湍流模型。其主控制方程為:
式(1)中,Q為守恒變矢量;f,g,h分別為3個坐標方向的通量,分別表示為式(2)~式(5):
其中應力項為第2頁式(6)。
采用標準k-ε模型進行求解,具體方程見第2頁式(7)和式(8)。式(7)和式(8)中Gk為湍流動能,ε為湍流動能耗散率,σk和σε分別為k和ε的Prandtl數(shù),
其中S為平均應變速度張量的模量,μt為湍流黏度,
模型中的各常數(shù)取值如下:
C1ε=1.44,C2ε=1.92,Cμ=0.09,σk=1.0,σε=1.3。(11)
計算條件:流動入口速度5m/s,入口壓力100kPa。
2、計算結果及分析
按閥前入口流速5m/s、入口壓力100kPa計算,采用動網(wǎng)格技術獲得了蝶板動態(tài)過程中的流場變化(見圖3)。
圖3 閥門開啟過程流態(tài)變化
計算也給出了改進前后兩種蝶板在水平(即全開)狀態(tài)下的繞流流線圖和壓力云圖(見圖4、圖5,第3頁圖6、圖7)。從流線圖可以看出,原型閥門蝶板附近的流動比較紊亂,而改進后的流動則較為光順。反映到壓力上,從壓力云圖可以看出,改進前后的壓力梯度具有明顯不同。原型蝶板在兩側凸臺和外側筋板上有明顯的壓力集中,容易造成結構損壞,而改進后蝶板的壓力分布則較為均勻。
圖4 原型蝶板流線(速度量)
圖5 改進型蝶板流線(速度量)
圖6 原型蝶板壓力云(表壓)
圖7 改進型蝶板壓力云(表壓)
從計算結果看,改進后的蝶板具有“大流量系數(shù)、小壓力損失”的明顯優(yōu)點。
更具有工程實際意義的數(shù)據(jù)是流量系數(shù)和壓力損失系數(shù),本文的計算也分別給出了改進前后的相關結果(見表1)。
表1 蝶板改進前后的壓力系數(shù)和流量系數(shù)
從表1的計算結果可以看出,改進后蝶板的阻力降低約30%,壓差降低9%,壓力損失系數(shù)降低約9%,而流量系數(shù)則增加了5%。
3、經(jīng)濟性分析
該蝶閥閥板采用鑄造工藝成型。改進后材料費增加約5%,加工工藝沒有太大的變化,總的制造成本略有增加。但改進后的閥門因具有流線形的兩側凸臺,其結合部位的應力集中情況得到很大改善,在大載荷工況下不易發(fā)生破壞,使得閥門故障率明顯降低,壽命則明顯延長;而且降低了輸水過程中的能量損耗,提高了工作效率。相比較而言,制造成本的增加完全可以忽略不計。